Isi kandungan:

Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda: 5 Langkah
Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda: 5 Langkah

Video: Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda: 5 Langkah

Video: Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda: 5 Langkah
Video: Banyak tukang yang tidak tahu trik sederhana ini bisa mengubah cara bekerja anda 2024, November
Anonim
Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda
Perbaiki Kotak Tidak Berguna Anda

Instruksional ini menunjukkan kepada anda bagaimana anda dapat memperbaiki kotak yang tidak berguna anda, ketika ia bertindak balas dengan terlalu cepat sehingga anda mempunyai sedikit masa untuk mengeluarkan jari anda setelah beralih suis untuk mengaktifkan kotak..

Langkah 1: Pengenalan

Pengenalan
Pengenalan

Pada posisi awal atau rumah, jari mekanik, yang disambungkan ke motor roda gigi M1, menolak suis mikro SW1, sehingga didorong terbuka. Itu bermaksud ia dimatikan dan tidak dijalankan. SW1 terletak di dalam kotak.

Suis togol manual SW2 yang dikendalikan secara manual, yang berada di bahagian luar kotak, berada dalam posisi MATI. Apabila pengguna menukar SW2 secara manual ke posisi ON, motor diaktifkan dan mula bergerak. Jari mekanikal yang dilekatkan pada motor akan bergerak keluar dari kedudukan rumah dan melepaskan SW1, sehingga SW1 dihidupkan. Motor terus berjalan sehingga jari mekanik mendorong SW2 kembali ke posisi OFF. Apabila SW2 berada dalam posisi OFF (SW1 masih dihidupkan), motor membalikkan arah dan mula menggerakkan jari mekanik kembali ke posisi awal. Apabila jari mekanikal kembali ke posisi permulaan, ia mendorong SW1 ke posisi mati. Arus ke motor sekarang terganggu oleh SW1, sehingga motor berhenti dan tetap berada di posisi rumah, sehingga SW2 dihidupkan secara manual dalam posisi ON lagi.

Langkah 2: Bagaimana Ia Berfungsi

Bagaimana ia berfungsi
Bagaimana ia berfungsi

Nyatakan 1

Di kedudukan rumah, jari mekanik mendorong microswitch SW1 terbuka, sehingga tidak melakukan. Suis togol SW1 berada dalam kedudukan MATI. Litar elektrik terganggu dan motor tidak mendapat arus sehingga tidak berjalan.

Nyatakan 2

Toggle switch SW2 ditukar secara manual ke posisi ON oleh pengguna. Sekarang arus mula mengalir melalui motor dan motor mula berjalan mengikut arah jam. Motor menggerakkan jari mekanikal ke arah suis togol SW2. Sebaik sahaja jari mekanik meninggalkan kedudukan rumah, microswitch SW1 ditutup Ini tidak mempengaruhi keadaan semasa.

Nyatakan 3

Jari mekanikal telah mencapai suis togol SW2 dan mendorong suis ini ke posisi MATI. Microswitch SW1 masih ditutup. Motor membalikkan arah kerana arus kini mengalir ke arah yang bertentangan. Oleh itu motor mula bergerak berlawanan arah jam, dengan itu menjauhkan jari mekanikal dari SW2 dan kembali ke kedudukan rumah.

Nyatakan 4

Jari mekanikal kini telah mencapai kedudukan rumah sekali lagi dan menolak suis mikro SW1 terbuka, sehingga SW1 dimatikan. Ini mengganggu arus ke motor dan motor berhenti. Jari mekanikal kini kembali ke kedudukan rumah, menunggu pengguna menukar SW2 dalam posisi ON sehingga keseluruhan kitaran bermula sekali lagi

Langkah 3: Cara Meningkatkan (melambatkan Litar)

Cara Meningkatkan (Litar Lambat)
Cara Meningkatkan (Litar Lambat)

Setelah saya memasang kotak yang tidak berguna dan mencubanya, saya dapati motor bergerak terlalu laju. Oleh itu, semasa anda menukar suis, suis ditolak kembali ke keadaan awal hampir seketika sebelum anda berpeluang menarik kembali jari anda.

Untuk menyelesaikan masalah itu, saya menambahkan litar berikut yang menyebabkan kelewatan yang dapat disesuaikan. Kelewatan ini menghalang motor mula bergerak dengan segera sehingga anda mempunyai masa untuk menggerakkan jari anda. Kelewatan dibuat oleh kapasitor C1, yang dicas melalui R1` pada saat SW2 ditukar ke posisi ON secara manual oleh pengguna, menghubungkan motor ke litar. Pada mulanya, C1 tidak dicas, jadi voltan di persimpangan pemancar asas dari transistor darlington Q1 adalah 0 dan Q1 tidak akan berlaku. Semasa C1 sedang dicas dan voltan melebihi C1 mencapai kira-kira 1.2V, transistor darlington Q1 akan mula melakukan. Dengan R1, penundaan dapat disesuaikan, kerana R1 menentukan arus cas untuk C1. Sekiranya anda mahukan kelewatan yang lebih lama, potmeter R1 5K boleh diganti dengan potmeter 10K untuk mendapatkan kelewatan maksimum 2 saat. Atau anda boleh menggandakan nilai C1 hingga 2200uF, tetapi itu mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kotak. Saya menggunakan transistor darlington untuk meminimumkan arus asas untuk mengurangkan beban yang dibentuk oleh transistor pada rangkaian RC. Transistor Darlington mempunyai beta yang sangat tinggi, iaitu penguatan arus = nisbah arus pemungut dan arus asas. Tahap logik P-MOSFET juga dapat digunakan kerana mempunyai ambang voltan pintu rendah (1 hingga 2V). P-MOSFET standard mempunyai voltan ambang pintu antara 2 dan 4V, jadi tidak berguna untuk litar ini kerana ia dikuasakan dengan bateri 2xAA = 3V. Selanjutnya MOSFET tidak akan memuatkan litar RC, kerana gerbangnya didorong oleh voltan. Dengan litar ini di tempat, motor tidak dihidupkan seketika ketika SW2 diaktifkan oleh pengguna, tetapi ditunda oleh jangka waktu yang ditetapkan oleh R1 (antara 0 dan sekitar 10 saat).

Langkah 4: Gambar

Disyorkan: